Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)Calvete González, Fernando EnriqueArteaga Cobaleda, DuberneySuarez Araque, Carlos Eduardo2024-03-0320162024-03-0320162016https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/33874En el campo petrolero de estudio de este trabajo de monografía se cuenta con facilidades para operar un sistema de levantamiento artificial con gas natural, sistema económico y con buena eficiencia, sin embargo, el gas natural utilizado para la inyección en los pozos del campo no presenta la calidad requerida, por lo que diferentes tipos de fallas presentadas han reducido la producción de tales pozos. Algunas de estas fallas se evidencian en altas variaciones de la presión del anular y de inyección, temperaturas variables en las etapas del compresor, alta presencia de condensados e inadecuada operación del sistema de Gas Lift, medidores de gas en cabeza de pozo fuera de rangos de operación, entre otros, además de ajustes en las presiones de operación de los separadores en la estación de producción. El inadecuado control a las causas referenciadas, impacta en altos costos de mantenimiento del sistema Gas Lift, disminución considerable en la producción de hidrocarburos por las constantes paradas de pozo para mantenimiento correctivo y daños por corrosión en tubería. Una de las posibles soluciones en el mercado, consiste en realizar un cambio de sistema de levantamiento artificial de tal forma que se subsanen estos problemas operativos y permita producir los pozos a una tasa más alta dentro de su potencial cuando no es posible alcanzarla con Gasapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Bombeo Electro Sumergible (Esp)Gas LiftParetoValor Presente Neto (Vpn)Tasa Interna De Retorno (Tir)Relación Beneficio-CostoTiempo De Retorno De La Inversión fipaybackfl.Evaluación técnico-económica de un completamiento con levantamiento artificial tipo esp y uno dual esp con gas lift que operen de manera independiente, aplicado a pozos de un campo petrolero en CasanareUniversidad Industrial de SantanderTesis/Trabajo de grado - Monografía - PregradoUniversidad Industrial de Santanderhttps://noesis.uis.edu.coThe oil fieldwhere this study takes placeoperates an artificial lift with natural gaseconomic system and high efficient procedureshowever the natural gas used to the injection into the wells does not have the quality requiredtherefore different types of failures (such as pressure variation of annular and injection systemtemperature variation of the compressorhigh levels of condensatemal function of gas liftgas meters outside the range of operation areaand many others) have reduced the production of the oil field. The improper handling of those situations which have been occurred through the operation are impacting negatively into the maintenance cost of the gas lift systemlow hydrocarbons production by timeouts of maintenance and corrosion damage of pipeline. One of the best solution to this problem is to set a new artificial lift system to fix the operational difficulties to rise the production rates at the fields.Electrical Submersible Pumping (Esp), Gas Lift, Pareto, Net Present Value (Vpn), Internal Return Rate (Irr), Cost-Benefit Relation, Time-To- Revenue flpayback Timefl.info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)