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Diseño y aplicación de prueba piloto para evaluar viabilidad operativa del cpf cupiagua, reduciendo la presión del slug catcher-enfasis en ingeniería de producción

dc.contributor.advisorMontes Páez, Erik Giovany
dc.contributor.authorCastro Vergara, Nataly
dc.date.accessioned2024-03-04T00:48:13Z
dc.date.available2020
dc.date.available2024-03-04T00:48:13Z
dc.date.created2020
dc.date.issued2020
dc.description.abstractEl gas de inyección disponibles en el campo Cupiagua, vienen disminuyendo desde el 2008, reduciendo el soporte de energía del yacimiento, disminuye la producción de líquidos y aumenta la precipitación de líquidos en el yacimiento, reduciendo el recobro de fluidos y aumentando así la declinación de la producción del campo; teniendo en cuenta que el flujo de los pozos es natural debido a que el campo actualmente ya se encuentra sin soporte de inyección en casi toda el área, el impacto es drástico y aumenta el riesgo de la pérdida de reservas. El propósito del presente trabajo consistió en diseñar y aplicar una prueba piloto para evaluar la viabilidad operativa del CPF Cupiagua .Para lograrlo, se describió primero el desarrollo de dos simulaciones estacionarias, una hidráulica de análisis nodal, para los pozos de producción del yacimiento, en donde se determinó el beneficio de disminuir la presión de producción llegando al Slug Catcher y se estableció la ganancia en la producción. La segunda simulación fue del proceso de los fluidos (crudo, gas y agua) que llegan al CPF para su tratamiento y comercialización. Seguidamente se identificaron los posibles obstáculos, para confirmar la viabilidad técnica. Con las simulaciones se disminuyó la presión de operación del CPF Cupiagua, y los resultados permitieron diseñar un protocolo para aplicarlo en la planta y así operar todo el sistema a una menor presión, sin poner en riesgo el campo. La reducción escalonada del perfil de presión permitió encontrar las mínimas condiciones de trabajo de los diferentes sistemas sin afectar la especificación de calidad de los productos (crudo y gas ventas), condiciones seguras de operación de los compresores y turbinas de media, ni exceder los límites de las variables de proceso previamente estipulados. Además, se logró tener una presión mínima del Slug Catcher de 510 psig.
dc.description.abstractenglishThe volume of injection gas available in Cupiagua field, have been decreasing since 2008, which reduces the energy support of the reservoir, decreases the production of liquid and increases the precipitation of liquids in the reservoir, reducing the recovery of the fluids and increasing the decline of the field production, taking into account that the flow of the wells is natural, the impact is drastic and increases the risk of loss of reserves. The purpose of the current work was to design and apply a pilot test to evaluate the operational viability of the CPF Cupiagua. To achieve this, the development of two stationary simulations, a hydraulic nodal analysis, was first described for the production wells of the Cupiagua, South Cupiagua and Recetor reservoirs, where the benefit of reducing the production pressure was determined by reaching the Slug Catcher and the production gain was established. The second simulation was the processing of the fluids (Crude, Gas and Water) that arrive to the CPF for their treatment and commercialization. Then, possible obstacles were identified to confirm technical feasibility. With the model, the operating pressure of the CPF Cupiagua was reduced, with the results of the simulations a protocol was designed to apply it in the plant and thus operate the entire system at a lower pressure, without putting the reservoir or production at risk. The staggered reduction of the pressure profile allowed finding the minimum working conditions of the different systems without affecting the volume of gas sales, the quality specification of the products (crude and gas sales), safe operating conditions of the compressors and turbines on average, nor exceed the limits of the previously stipulated process variables. In addition, it was possible to have a minimum pressure in the Slug Catcher of 510 psig.
dc.description.degreelevelMaestría
dc.description.degreenameMagíster en Ingeniería de Petróleos y Gas
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/40569
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicoquímicas
dc.publisher.programMaestría en Ingeniería de Petróleos y Gas
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería de Petróleos
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectSlug Catcher
dc.subjectAnálisis nodal
dc.subjectDisminución de presión
dc.subjectSimulación de proceso
dc.subjectSimulación hidráulica
dc.subjectcampo
dc.subjectincremento de producción
dc.subjectcrudo
dc.subjectgas y agua.
dc.subject.keywordSlug Catcher
dc.subject.keywordNodal analysis
dc.subject.keywordPressure decrease
dc.subject.keywordProcess simulation
dc.subject.keywordHydraulic simulation
dc.subject.keywordfield
dc.subject.keywordproduction increase
dc.subject.keywordcrude oil
dc.subject.keywordgas and water
dc.titleDiseño y aplicación de prueba piloto para evaluar viabilidad operativa del cpf cupiagua, reduciendo la presión del slug catcher-enfasis en ingeniería de producción
dc.title.englishDesign and application of a pilot test to evaluate operational feasibility by reducing slug catcher pressure in the Cupiagua CPF*.
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestria
dspace.entity.typePublication

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