Publicación: Optimización de producción utilizando análisis nodal en un pozo colombiano de gas condensado con problemas de “liquid loading”
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Resumen
El presente trabajo aborda el problema de liquid loading en un pozo colombiano de gas condensado, fenómeno que limita la producción de gas al dificultar el arrastre de líquidos hacia superficie. El objetivo principal fue implementar estrategias de optimización de producción mediante análisis nodal, con el fin de restablecer la eficiencia del sistema. Para ello, se empleó una metodología basada en la construcción de un modelo de simulación validado con datos reales de campo, evaluando cinco escenarios que incluyeron la aplicación de espumas, la reducción de diámetro del tubing, el uso combinado de ambas estrategias y la implementación de gas lift. El análisis nodal permitió identificar restricciones dentro del sistema de flujo y simular el impacto de cada estrategia sobre parámetros clave como la presión de fondo fluyente (BHFP), la tasa de gas (Qg), y las tasas de líquidos producidos. Los resultados mostraron que la estrategia de gas lift fue la más eficiente, alcanzando una BHFP de 1627 psia y una producción de gas de 3,417 MMscfd. En contraste, el uso exclusivo de espumas no superó la velocidad crítica, mientras que la combinación con reducción de diámetro mejoró significativamente la eficiencia del arrastre. El estudio confirmó la utilidad del análisis nodal como herramienta integral de diagnóstico y optimización, destacando su capacidad para predecir el comportamiento del pozo y evaluar alternativas viables.

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