Evaluacion tecnica y economica de los cambios de sistema de levantamiento artificial realizados durante la campaña 2018 de un campo de produccion del magdalena medio

dc.contributor.advisorMontes Páez, Erik Giovany
dc.contributor.authorGelvez Celis, Willington
dc.date.accessioned2023-04-05T12:29:58Z
dc.date.available2023
dc.date.available2023-04-05T12:29:58Z
dc.date.created2019
dc.date.issued2019
dc.description.abstractLa energía que se le inyecta al yacimiento mediante el recobro secundario, se refleja en mejores eficiencias de los sistemas de levantamiento, pero en algunos casos cuando estos sistemas ya alcanzan su capacidad máxima de extracción, esta energía termina manifestándose en pérdidas de producción, por incremento de producción de fluidos con altos corte de agua, debido a incrementos en los niveles de sumergencia en los pozos, e incluso en aumentos en los índices de fallas de los sistemas instalados, esto lleva a la necesidad de realizar cambios de sistema de levantamiento con mejor performance y con mayores capacidades de producción Actualmente se está realizando una campaña de cambios de sistema de levantamiento, la cual no ha presentado los mejores resultados en producción poniendo en peligro la continuidad de la actual y de futuras campañas, por esto se hace necesario evaluar los resultados de la actual campaña, tanto técnica como económicamente, para determinar su viabilidad o posibles opciones de mejora, teniendo en cuenta que en años anteriores también se han realizado este tipo de campañas con buenos resultados Durante el desarrollo de este trabajo se evaluó el cambio de sistema realizado a cada pozo, tanto técnica como económicamente, basados en los resultados en producción y Run Time obtenidos, se realizó unas nuevas corridas ecónomicas y de acuerdo a parámetros tales como nivel de fluido, capacidad instalada, IPR y balance del patrón se evaluó técnicamente cada cambio de ALS. De los 15 pozos realizados, se obtuvo ganancias en producción en 7 de ellos con un incremental de 189 barriles de aceite, los 8 restantes presentan una pérdida en producción de 170 barriles de aceite, la evaluación económica de estos 15 pozos presenta un balance negativo (-M$62), afectada principalmente por 9 pozos.
dc.description.abstractenglishThe energy that is injected into the reservoir through the secondary recovery, it is reflected in better efficiencies of the liFTing systems, but in some cases when these systems already reach their maximum extraction capacity, this energy ends up manifesting in production losses, by increased production of fluids with high water cut, due to increases in submergence levels in the wells, and even in increases in failure rates of installed systems, this leads to the need to make changes to the lifting system with better performance and greater production capacities A campaign to change the lifting system is currently realizing, which has not presented the best results in production, endangering the continuity of the current and future campaigns, For this it is necessary to evaluate the results of the current campaign, both technically and economically, to determine its viability or possible improvement options, bearing in mind that in previous years this type of campaign has also been carried out with good results. It is necessary to analyze the injector wells associated with each producer, as these impact both positively and negatively the results of each change, mainly by modifying the level, fluid and water cut conditions. Of the 15 wells made, gains in production are obtained in 7 of them with an increase of 189 barrels of oil, the remaining 8 present a loss in production of 170 barrels of oil, the economic evaluation of these 15 wells presents a negative balance ( -M $ 62), mainly for 9 wells.
dc.description.degreelevelEspecialización
dc.description.degreenameEspecialista en Producción de Hidrocarburos
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/12953
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicoquímicas
dc.publisher.programEspecialización en Producción de Hidrocarburos
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería de Petróleos
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
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dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectCampaña
dc.subjectTécnica
dc.subjectEconómica
dc.subjectOptimización
dc.subjectSistemas De Levantamiento Artificial
dc.subjectProducción
dc.subjectPatrones De Inyección
dc.subjectCals.
dc.subject.keywordCampaign
dc.subject.keywordTechnical
dc.subject.keywordEconomic
dc.subject.keywordOptimization
dc.subject.keywordSystems Of Artificial Lifting
dc.subject.keywordProduction
dc.subject.keywordInjection Patterns
dc.subject.keywordCals
dc.titleEvaluacion tecnica y economica de los cambios de sistema de levantamiento artificial realizados durante la campaña 2018 de un campo de produccion del magdalena medio
dc.title.englishTechnical and economic evaluation of the changes of artificial lifting system made
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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