Estudio de la factibilidad de la inyección de co2 en el campo Sucumbios como mejoramiento de la producción de la superintendencia de operaciones Putumayo

dc.contributor.advisorOrtiz Castillo, Juan Carlos
dc.contributor.authorTamayo Ramírez, Paula Andrea
dc.date.accessioned2024-03-03T18:42:23Z
dc.date.available2011
dc.date.available2024-03-03T18:42:23Z
dc.date.created2011
dc.date.issued2011
dc.description.abstractEl campo Sucumbíos de la Superintendencia de Operaciones Putumayo es un campo con un factor de recobro de 1.5%. El gas producido por este campo tiene un contenido de Dióxido de Carbono (CO2) del 95%, el cual podría utilizarse en un proceso de recobro mejorado, y de esta manera mejorar el factor de recobro y extender el límite económico del campo. Durante el estudio realizado, se encontró que el proceso de inyección cíclica de CO2 sería parcialmente inmiscible, ya que la presión de yacimiento es menor a la mínima presión de miscibilidad teórica encontrada por el método slim tube. Para que este proceso de inyección sea efectivo, se debe anteponer una etapa de inyección de agua para mantener la presión del yacimiento. Al ingresar el frente de CO2, el barrido actuaría como recobro terciario alcanzando mejores eficiencias de barrido. El Factor de Recobro esperado oscilaría entre 7% – 10%, representado entre 15 y 21 MMSTB adicionales, para lo cual se debe asegurar una cantidad de CO2 del orden de 10 a 19 MMSCF/D, para obtener una inyección entre 9.4 y 9.5 MMSCF/D. El modelo de inyección sería de cinco puntos invertido, un pozo inyector de gas por cuatro pozos productores de aceite. Con el proyecto de inyección de CO2, se resuelve en gran parte la disposición y/o emisión de gases, favoreciendo al medio ambiente, y obteniendo al mismo tiempo, beneficios económicos y de producción limpia. El proyecto es económicamente viable, con un VPN positivo y recuperando la inversión en 6 años.
dc.description.abstractenglishThe Sucumbíos’s field in the Superintendencia de Operaciones Putumayo, is a field with a recovery factor of 1.5%. The produced gas from this field has a content of carbon dioxide (CO2) of 95%, which could be used in enhanced oil recovery process, and thereby improve the recovery factor and extend the economic limit of field. During the study, I found that the process of cyclic CO2 injection would be partially immiscible, as reservoir pressure is less than the theoretical minimum miscibility pressure found it by the slim tube method. For this injection process to be effective, must precede a stage of water injection to maintain reservoir pressure. Upon entering the front of CO2 sweeping act as tertiary recovery efficiencies reaching better sweep. The expected recovery factor range from 7% and 10%, accounted for between 15 and 21 MMSTB additional, for which should ensure an amount of CO2 in the order of 10 to 19 MMSCF/D, for an injection between 9.4 and 9.5 MMSCF/D. the injection model would be five points invested, one gas injection well for four oil producing wells. With this CO2 injection project, we can resolve in a considerable way the gas disposition and / or emissions problems, helping the environment resources and gaining, at the same time, economic profits and a cleaner production. The project is economically viable, with a positive NVP, and payback in six years.
dc.description.degreelevelEspecialización
dc.description.degreenameEspecialista en Producción de Hidrocarburos
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/25495
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicoquímicas
dc.publisher.programEspecialización en Producción de Hidrocarburos
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería de Petróleos
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectInyección CO2
dc.subjectRecobro Mejorado
dc.subjectProducción
dc.subjectSucumbíos
dc.subjectPutumayo.
dc.subject.keywordCO2 Injection
dc.subject.keywordEnhanced Recovery
dc.subject.keywordProduction
dc.subject.keywordSucumbíos
dc.subject.keywordPutumayo.
dc.titleEstudio de la factibilidad de la inyección de co2 en el campo Sucumbios como mejoramiento de la producción de la superintendencia de operaciones Putumayo
dc.title.englishTechnical economic analysis of the impact of automation and control for hydrocarbons transport systems in colombia
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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