Analisis técnico financiero para la remoción de h2s en la corriente de gas de entrada a la planta de tratamiento de gas dina

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Date
2019
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Publisher
Universidad Industrial de Santander
Abstract
La planta de tratamiento de gas Dina fue construida en el año 2010 con el objetivo de aprovechar el gas asociado producido por los campos del área Huila con la finalidad de tener gas a condiciones RUT para autogeneración eléctrica, venta de excedentes y obtención de productos blancos (GLP y gasolina natural). El diseño original no contempló procesos para remoción de H2S de la corriente de gas, ya que no se había identificado este contaminante. Debido a diferentes cambios en las corrientes de entrada, en los últimos años se observó presencia de H2S en concentraciones de entre 80 y 120 ppm, con picos de hasta 600 ppm, lo que generó la necesidad de instalar facilidades para la remoción de dicho contaminante. El objetivo de esta investigación fue evaluar diferentes tecnologías de endulzamiento de gas y escoger la más factible tanto técnica como económicamente por medio de una matriz de evaluación de alternativas. Las tecnologías evaluadas fueron: inyección de secuestrante químico, adsorción química en lechos sólidos no regenerativos y absorción química con amina. Los resultados de la Matriz de evaluación de alternativas dieron como la mejor opción para el endulzamiento la inyección de secuestrarte químico aplicada en las tres principales fuentes de gas que se direccionan a la planta de gas Dina.
Description
Keywords
Endulzamiento, Sulfuro De Hidrógeno, Planta De Gas Dina, Adsorción, Absorción, Secuestrantes De H2S, Lechos No Regenerativos.
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