Factibilidad de uso de bombeo electrosumergible para optimizar la producción en Campo Velásquez
dc.contributor.advisor | Calvete González, Fernando Enrique | |
dc.contributor.author | Pinto Vargas, Nelson Alonso | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T18:42:24Z | |
dc.date.available | 2011 | |
dc.date.available | 2024-03-03T18:42:24Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El campo Velásquez dentro de las diferentes etapas de su vida productiva por más de 50 años, ha disminuido su potencial de producción por pérdida de energía del yacimiento, su tasa histórica de declinación es del 7.4% anual. Hasta hace cinco años el tipo de bombeo que había predominado fue Bombeo Mecánico, luego se inicio la instalación de Bombeo PCP a la fecha. Dado que la producción diferida por servicios de varillero en pozos de alto potencial ha venido creciendo en uso de PCP y como alternativa paralela a las soluciones que se den para PCP, se ha formulado la propuesta de realizar un piloto con Bombeo Electro Sumergible (BES) de un pozo con alto corte de agua, alto nivel de fluido dinámico y producciones superiores a 500 Bfpd que existen en Campo. Además de que cumpla adecuadamente para manejo de producción de arena y haciendo un pronóstico de Producción deseada de Qt: >900 Bfpd y Qoil: >540 bls, lo cual no se está obteniendo actualmente con ningún pozo. Este estudio busca determinar la viabilidad de realizar un piloto de Bombeo Electro Sumergible para el Campo Velásquez, basado en el índice de productividad a través de una propuesta técnica, para el análisis económico se determinó por los indicadores financieros de Valor Presente Neto VPN y la Tasa Interna de retorno TIR, que determine la posibilidad de instalar el primer equipo BES en un pozo seleccionado y así poder tener la posibilidad de implementarlo según su viabilidad de costos y requerimientos, comparándolo con el Bombeo por Cavidades Progresivas ya existente. | |
dc.description.abstractenglish | Velasquez field within the different stages of their productive life for over 50 years, has reduced its production capacity, loss of energy of the field, its historical rate for decline is 4.7% year. Until five years ago pumping rate that had prevailed was mechanical pumping, and then starts the installation of pumping PCP do date. Since production rod sucker deferred service in high potential wells has been increasing use of PCP and a parallel alternative to the solutions are given for PCP, has made a proposal to conduct a pilot with Electrical Submersible Pump, ESP, a well with water cut, high dynamic fluid level and fluid exceeding 500 BFPD there Field. In addition to properly fulfill handling sand and making a forecast of production desired production more 900 BFPD and oil production more 540 BOPD, which is not currently any are getting well. This study seeks to determine the feasibility of conducting a pilot electrical submersible pump for the field, based on the rate productivity through a technical proposal for the economic analysis was determined by the financial indicators of the Net Present Value NVP and the Internal Rate of Return, determine by the ability to install the BES first equipment in a well selected and well to be able to implement it according to feasibility and cost requirements as technical™s and cost compared to the Progressive Pump existing right now. | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Producción de Hidrocarburos | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/25501 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Especialización en Producción de Hidrocarburos | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Petróleos | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Bombeo Electro sumergible | |
dc.subject | Crudo | |
dc.subject | Diseño bomba | |
dc.subject | Índice de productividad | |
dc.subject | Valor presente Neto | |
dc.subject.keyword | Pumping Submersible | |
dc.subject.keyword | Oil | |
dc.subject.keyword | Design pump | |
dc.subject.keyword | Index production | |
dc.subject.keyword | And internal rate of | |
dc.title | Factibilidad de uso de bombeo electrosumergible para optimizar la producción en Campo Velásquez | |
dc.title.english | Feasibility of use of pump submersible to optimize production the field | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 252.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 48.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format