Planteamiento y evaluacion de alternativas para el retiro de ácido sulfhídrico del gas residual aprovechando activos existentes de la refinería de Barrancabermeja

dc.contributor.advisorSánchez Castro, Zamir
dc.contributor.authorToloza Cáceres, Alexander
dc.date.accessioned2023-04-06T20:24:50Z
dc.date.available2023
dc.date.available2023-04-06T20:24:50Z
dc.date.created2019
dc.date.issued2019
dc.description.abstractEn este proyecto se plantearon y evaluaron alternativas para la remoción del ácido sulfhídrico presente en el gas combustible, ácido responsable de emisiones atmosféricas contaminantes de SOX y paradas de planta no programadas en las unidades de fraccionamiento primario (Topping) producto de la corrosión acelerada en equipos (hornos y calderas), se evaluó la viabilidad técnica de las alternativas identificando cuellos de botellas y por medio del software para el modelamiento de procesos químicos Aspen HYSYS V8.8. Se estimó la viabilidad de enviar el gas ácido (277 KPCSH) a ser tratado en la sección de amina de la unidad cracking UOPII, sin embargo a partir del estudio técnico se evidencio que ésta solo cuenta con capacidad de tratar 150 KPCSH. Por otra parte, se determinó que es posible adecuar la torre deetanizadora de la cracking Orthoflow T-561 (actualmente en desuso), como un sistema de absorción con DEA para retirar el H2S presente en el gas. No obstante, la evaluación económica reveló que la mejor configuración consiste en tratar parte del gas en la unidad de amina de UOPII (150 KPCSH) recuperando compuestos de valor agregado que en la configuración actual de operación están siendo desaprovechados y endulzar el gas remanente (127 KPCSH) en la T-561, recuperando la inversión al primer año, obteniendo ganancias de alrededor USD 1’392,603.00 a los 5 años de implementar el sistema y removiendo el H2S presente en el gas combustible de la refinería de Barrancabermeja, Colombia.
dc.description.abstractenglishIn this project, alternatives for the removal of hydrogen sulphide present in fuel gas were proposed and evaluated, acid responsible for SOX pollutant atmospheric emissions and unscheduled plant shutdowns in the primary fractioning units (Topping) product of accelerated corrosion in equipment were proposed and evaluated. (furnaces and boilers), the technical viability of the alternatives was evaluated by identifying bottle necks and by means of software for the modeling of chemical processes Aspen HYSYS V8.8. The feasibility of sending the acid gas (277 KPCSH) to be treated in the amine section of the UOPII cracking unit was estimated, however, from a technical study that showed that it only has the capacity to treat 150 KPCSH. On the other hand, it was determined that it is possible the de-ethanising tower of the Orthoflow T-561 cracking (currently in disuse), as an absorption system with DEA to remove the H2S present in the gas. However, the economic evaluation revealed that the best configuration of the upper part of the UOPII (150 KPCSH) recovering the values of the same value as the current configuration of the operation are wasted and sweeten the remaining gas (127 KPCSH) in the T-561, recovering the investment in the first year, obtaining profits of around USD 1'392,603.00 after 5 years of implementing the system and eliminating the H2S present in the fuel gas from the Barrancabermeja refinery, Colombia.
dc.description.degreelevelMaestría
dc.description.degreenameMagíster en Ingeniería Química
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/14038
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicoquímicas
dc.publisher.programMaestría en Ingeniería Química
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería Química
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectEvaluación Técnico Económica
dc.subjectEndulzamiento De Gas
dc.subjectAspen Hysys
dc.subjectCraqueo Catalítico
dc.subject.keywordEconomic Technical Evaluation
dc.subject.keywordGas Sweetening
dc.subject.keywordAspen Hysys
dc.subject.keywordCatalytic Cracking
dc.titlePlanteamiento y evaluacion de alternativas para el retiro de ácido sulfhídrico del gas residual aprovechando activos existentes de la refinería de Barrancabermeja
dc.title.englishApproving and evaluating alternatives for the retirement of hydrogen sulphide of the residual gas using existing assets of the barrancabermeja refinery
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría
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