Propuesta técnico económica para la remoción de h2s del gas residual de plantas de proceso de una refinería. Caso estudio

dc.contributor.advisorPerez Angulo, Julio Cesar
dc.contributor.authorMendoza Villabona, Oscar Alonso
dc.date.accessioned2024-03-03T23:28:28Z
dc.date.available2017
dc.date.available2024-03-03T23:28:28Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017
dc.description.abstractEl presente trabajo investigativo tiene por objetivo plantear una propuesta técnico económica para la remoción del H2S de una corriente gaseosa utilizada como combustible, reduciendo la contaminación de compuestos ácidos, especialmente aquel que causa mayores problemas por sus efectos a la salud y medio ambiente como es el ácido sulfhídrico. En cumplimiento de los objetivos planteados se compararon las diferentes tecnologías existentes para la remoción del gas y/o recuperación de azufre, con el fin de seleccionar la más conveniente desde el punto de vista técnico económico analizando sus ventajas y desventajas frente a los procesos que se realizan en la refinería del caso estudio. Se recopiló información de composición y propiedades fisicoquímicas de la corriente gaseosa, y variables del proceso como Presión, Temperatura y Flujo. Se visualizó un nuevo proceso de endulzamiento del gas en función del requerimiento en la concentración de H2S a la salida del proceso basada en la Normativa Ambiental y de Seguridad Ocupacional. Finalmente se realizó el diseño de una columna de endulzamiento de un gas combustible, que tiene un lecho reactivo en estado sólido-granular denominado Sulfatreat. Se realizaron cálculos y se determinó que las dimensiones óptimas de la columna de endulzamiento son: Diámetro de 1.6 m, altura de lecho de Sulfatreat de 14.051 m y altura total de la columna de 14.851 m, para tratar 1.383.370 SCFD de gas con 1067.5 ppm de H2S y obtener a la salida del proceso una concentración de 0.001 ppm de H2S con un tiempo de vida útil del lecho de 90 días. Haciendo un análisis económico, se obtuvo que la inversión inicial para la columna diseñada es de $ 1.488.639.396, (496213 USD) con un costo operativo 83% más económico sí se compara con el proceso Clauss y un 71% menor al costo asociado al proceso Stretford.
dc.description.abstractenglishThe objective of the present research is to propose an economical technical proposal for the removal of H2S from a gaseous stream as a fuel, in order to improve the sweetening process, reducing the contamination of acidic compounds, especially those causing major problems by their Negative effects on health and environment such as hydrogen sulfide. In compliance with the objectives set, the new technologies for the elimination of gas and / or recovery of sulfur are compared, in order to select the most convenient from the technical economic point of view by analyzing their advantages and disadvantages in relation to the processes that are Realization in the refinery of the study case. Composition information and physicochemical properties of the gas stream were collected, as well as process variables such as Pressure, Temperature and Flow. A new process of gas sweetening was visualized in the function of the requirement in the concentration of H2S at the exit of the process based on the Environmental and Occupational Safety Regulations. Finally, the design of a gas fuel sweetening column was carried out, which has a solid-granular reactive bed called Sulfatreat. 1.6m diameter, Sulfatreat bed height of 14,051m total column height of 14,851m, to treat 1,383,370 SCFD (standard standard feet of journals) Gas with 1067.5 ppm H2S and get the output of the Process a concentration of 0.001 ppm H2S with a 90-day bed shelf life. By making an economic analysis, it was obtained that the initial investment for the column designed $ 1,488,639,396, (496213 USD) with an operating cost 83% cheaper compared to the Claus process and 71% less cost associated with the Stretford Process.
dc.description.degreelevelEspecialización
dc.description.degreenameEspecialista en Ingeniería del Gas
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/37145
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicoquímicas
dc.publisher.programEspecialización en Ingeniería del Gas
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería de Petróleos
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectÁcido Sulfhídrico
dc.subjectProcesos De Remoción
dc.subjectPlantas
dc.subjectParafina
dc.subjectCorrosión
dc.subjectEficiencia
dc.subjectTecnologías.
dc.subject.keywordSulfhydric Acid
dc.subject.keywordRemoval Processes
dc.subject.keywordPlants
dc.subject.keywordParaffin
dc.subject.keywordCorrosion
dc.subject.keywordEfficiency
dc.subject.keywordTechnologies
dc.titlePropuesta técnico económica para la remoción de h2s del gas residual de plantas de proceso de una refinería. Caso estudio
dc.title.englishEconomic technical proposal for the removal of h2s from residual gas from processing plants of a refinery. case study.
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
Name:
Carta de autorización.pdf
Size:
351.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
Documento.pdf
Size:
1.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
Nota de proyecto.pdf
Size:
136.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format