Publicación: Redireccionamiento de los ductos de escape de una turbina pt6a-66 Pratt and Whitney para aprovechar su empuje en el avión p-180 Piaggio Avanti
| dc.contributor.advisor | Chacon Velasco, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Llorente Ruiz, Hernán Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T17:36:23Z | |
| dc.date.available | 2009 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T17:36:23Z | |
| dc.date.created | 2009 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es comprobar en primer lugar qué efecto existe por el choque de los gases de escape sobre las hélices de la turbina PT6A-66, en segundo lugar hacer el diseño inicial y análisis de un sistema que permita aprovechar la energía disponible en los gases de escape e incrementar el empuje. Para el diseño preliminar del sistema de recolección y aprovechamiento de los gases de escape de la turbina, inicialmente se elaboró un programa en MATLAB que permitió hacer el cálculo del sistema, se pudieron modificar parámetros mediante múltiples iteraciones que permitieron hallar los mejores valores de longitud de álabe, cuerda de perfil, etc, agilizando el proceso de cálculo. Después se hizo el modelado del sistema de aprovechamiento de gases en CAD (SOLIDWORKS 2007), seguidamente se simulo el funcionamiento de este en dos condiciones de operación, a nivel del mar, cero velocidad del avión y a velocidad y altitud de crucero mediante ANSYS-CFX. Esto permitió optimizar el sistema variando la geometría que se obtuvo con el programa en MATLAB logrando mejores resultados en cuanto a similitud a la realidad. También se simulo en ANSYS-CFX el choque de los gases de escape contra las hélices de la turbina en plena rotación a 2000 RPM, en condiciones de tierra y velocidad cero de desplazamiento del avión. También se hizo el diseño básico de un banco de pruebas que permita hacer las mediciones hechas mediante la simulación de manera práctica y confrontar resultados a futuro. Este estudio permite iniciar un nuevo campo de investigación con muchas implicaciones a nivel tecnológico, aeronáutico y ambiental. | |
| dc.description.abstractenglish | The objective of this project is to firstly understand the effect that the crush of the combustion gases have on the PT6A-66 turbine propeller, and secondly to make the initial design and study of a system that allows the use of the available energy in the combustion gases and that increases the jet thrust. For the preliminary design of the collection and use of the turbine combustion gases system, one had to start by making a MATLAB program for the calculation of the system, a system that could modify parameters by means of many iterations and that allowed us to find the best values of profile chord, vane length, etc, making the calculation process faster. Later the collection gas system (using the programme SOLIDWORKS 2007) was made, then the simulation of the system functioning was made in two operation conditions, at sea level (zero plane speed and cruising speed) and altitude by means of ANSYS ŒCFX. It allowed us to optimize this system, changing the geometry obtained from the MATLAB program, and so achieving best results according with the reality. Also the force of the combustion gases on the turbine propeller was simulated when it was rotating at 2000 RPM, in land conditions and zero plane speed. The basic design of a test bench was made to allow us to make the testing works, to find practical and real data to compare with our future simulation results. This study opens a new research field with many implications at technological, aeronautical and environmental level. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Mecánico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/22705 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Mecánica | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Turbohélice | |
| dc.subject | Empuje | |
| dc.subject | Gases de escape | |
| dc.subject | Avión | |
| dc.subject | Turbina | |
| dc.subject | CFX. | |
| dc.subject.keyword | Turboprop | |
| dc.subject.keyword | Jet Thrust | |
| dc.subject.keyword | Gas exhausts ducts | |
| dc.subject.keyword | Plane | |
| dc.subject.keyword | Turbine | |
| dc.subject.keyword | CFX. | |
| dc.title | Redireccionamiento de los ductos de escape de una turbina pt6a-66 Pratt and Whitney para aprovechar su empuje en el avión p-180 Piaggio Avanti | |
| dc.title.english | Change of direction of the pt6a-66 pratt & whitney gas exhaust ducts for using their available jet thrust in the p-180 piaggio avanti plane. | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
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